过硬技术让河钢衡板产品成为客户“萌宠”
“我们镀锡生产线上出现不明污染,工艺查找困难,严重影响生产,请王海尽快来处理!”“这批奶粉罐订单的外涂附着力参数不稳,请王海帮忙指导!”近日,河钢衡板板业事业部生产科的青年技术员王海接连被产线“点名”救急。别看他是一名“85后”,但他过硬的技术屡屡在关键时刻发挥作用,生产瓶颈总是能够获得突破。
自参加工作以来,王海参与了河钢衡板诸多新产品的工艺研发,在工作实践当中,不断提升自己的技术水平,为该公司的高质量发展贡献着自己的青春力量。
“一滴冷凝水”破解表面质量难题
“我们班正在为深圳大客户生产奶粉罐产品,工艺段突然出现表面污染,可是大家就是找不到原因,这可怎么办好”。今年1月10日23时20分,王海在接到该部当班班长刘明辉的电话后,火速从家赶往生产现场。
到达镀锡生产线后,王海第一时间了解相关情况。手拿着刘明辉在镀锡出口取到的缺陷样品,他仔细观察,并根据以往经验初步推断污染应该是在电镀之前产生。随后,王海又到实验室进行脱锡测试,确认脱锡后带钢表面的污染消失。经过深入分析,王海判断,此缺陷应该是在前处理段到出电镀出口水平挤干辊过程中产生。
今年初的寒冬时节,生产车间的气温也逐渐降低,由于缺陷微小不易查找,王海安排刘明辉和工艺巡检人员分别查找电酸入口段和电镀出口段,而他自己拿着频闪灯和对讲机一路奔向前处理段。在反复查看各辊水有无甩液情况时,一滴冷凝水溅到他的脸上,引起王海的注意。通过仔细查找,王海发现前处理烘干机处水蒸气凝结在上方的钢构处,造成冷凝水滴落到挤干辊防护箱,然后又反弹到带钢表面形成污染——这正是症结所在。因为只有在中夜班时段车间内温度骤然降低,才会产生冷凝水,这也是班组人员迟迟找不到根源的原因。王海当即提出了在前处理烘干机钢构处做隔水遮挡装置的建议,一番测试后,此举有效防止了冷凝水滴落。
自去年第四季度以来,河钢衡板板业事业部针对镀锡作业区从设备管理、工艺优化、生产操作、质量提升等多方面入手成立课题攻关小组。作为质量课题攻关小组的负责人,王海带领团队从提高工艺稳定性、优化流程标准等方面入手设定阶梯目标,逐步提升产品质量。2020年第四季度,该部综合成材率、综合一级品率同比分别提升0.09个、0.57个百分点。
钻技能优工艺 深耕高端造精品
“李虎你过来看,如果我们这样优化一下工艺,那么L弯的问题应该能够避免。”2020年12月5日,王海和该部品管科科长李海盯守在产线,摆在他们面前的是新出现的L弯难题。原来,该部横剪作业区反馈:在生产饮料罐类产品时,在头部500米后出现300米左右的L弯情况,且裁剪生产时不易发现,给下游客户的生产带来隐患。对此,该部挑选技术精英进行靶向攻关。作为骨干的王海每天对镀锡线PDA(智能手持终端技术)数据曲线进行研究,同时多次对拉矫段张力进行试验论证,最终王海和同伴通过优化镀锡线张力波动值,有效治理和预防带钢L弯的产生,保证了带钢板型整卷一致性,赢得了客户的一致好评。
王海深知,机遇与挑战共存,现有的产品种类已经不能满足市场的需求,必须在高端产品上面全力冲刺。对此,他通过优化奶粉罐、鸡精罐类产品的生产工艺,使其达到预期的质量指标,有效满足产品外涂的附着力要求,使河钢衡板产品在客户心中的档次进一步提升。2020年,河钢衡板板业事业部奶粉罐、鸡精罐类产品订单共11475吨,同比提升9.91%;大客户满意度100%。
此外,王海还主要参与了高端蛋白饮料罐产品的开发,产品满足内二涂、外涂、印刷、上光以及制罐的全部生产、理化指标,客户月订货增量在20%以上。过硬的技术为河钢衡板进入国内马口铁第一梯队奠定了坚实基础,让河钢衡板产品受到各方客户的“宠爱”。