天铁公司热轧厂8月份指标亮点纷呈
8月份,天铁公司热轧厂以提产为中心,积极实施提产降本增效新举措,取得较好效果。其中,1750mm轧线冶炼周期为32.39分钟、1750mm轧线成材率为98.17%、吨钢焦炉煤气消耗为6.97立方米,创最新纪录。
该厂主要采取以下措施:
抓重点。该厂始终将提产量作为重中之重,举全厂之力,全力释放各工序最大潜能,制订切实可行的提产量措施,在全厂范围内执行“班前班后会分析”制度,从源头抓起,分析当班生产过程中遇到的问题、需要解决的内容、可提升的项目,加强各工序之间的衔接和沟通,明确每个人身上的责任和指标,形成“人人抓生产、人人为生产、人人保生产”的新格局。得益于干部职工的干事热情和严格的管理制度,冶炼周期缩短至32.39分钟,为全月高产奠定了坚实基础,达到了提产量目的。
创亮点。焦炉煤气消耗一直是该厂的弱项,而8月份却能在众多指标中突出重围,创出亮点,还在于该厂所采取的“压实管理和责任”措施。一方面,该厂生产辅助车间领导加强管理,每个管理者身上都有责任和指标,技术人员更是借助“当前生产节奏加快”这一优势,想办法降低钢包周转数量,由原来的11个降低到如今的9个,同时减少备用包数量,降低烘烤时对焦炉煤气的消耗。另一方面,该厂积极强化基层职工责任心,通过奖金分配、劳动竞赛等方式,加快热修职工处理钢包的速度,最大程度降低焦炉煤气消耗指标,节约成本,增加效益。
求实效。1750mm轧线成材率与生产效益紧密相连。该厂轧钢车间将这项指标作为重点攻关项目,技术人员在车间内部实施“分规格优化调整加热”制度,严格控制炉内氧化气氛,降低氧化烧损;车间严抓设备点检、润滑、冷却、使用周期等基础工作,提高设备稳定性,降低设备故障率;班组当班过程中持续调整飞剪切头切尾长度,严格落实粗轧板形调整规定,降低切损率;岗位精心操作,落实制度化、标准化作业规范,减少轧制事故。该厂多管齐下,有效提高了1750mm轧线成材率。