大咖云集,陕钢汉钢的“诸葛亮会”竟如此火热

近日,陕钢集团汉钢公司炼钢厂连铸车间2#连铸机的中包工兴致勃勃的来到操作室和工友们说道:“只有想不到,没有做不到,没想到咱们的辊子小改造效果这么好,以后换辊子不仅轻松了,更换频次也少了,必须为自己赞一个!”

连铸中包工是二冷室的日常维护的主体,每次停机检修,都要对二冷室进行一次维护,遇到生产间隙短的时候,他们就会面临任务重、强度大的问题,尤其是支承辊因温度高频繁抱死,不及时处理就会影响钢坯质量,成了每次停机必须要检查维护的重点部位。由于支承辊偏重,而二冷室空间狭小,每次更换时都需要靠众人力抬配加手动导链方式,不仅工人们劳动强度大,也存在很大的安全风险。

为了改善这种被动的局面,连铸车间利用班前会召开了“诸葛亮会”,广泛征求员工意见,集全员智慧寻求最佳解决方案,以保证改造效果。

“咱们现在使用的支承辊辊子直径为200mm,都是实心的,两端轴承座使用卡槽安装,正常生产过程中温度太高,没有有效的冷却措施才会造成辊子轴与轴套频繁抱死。而咱们的更换维护方式也比较传统粗暴,都是整体拆除,这个过程就需要两个小时,浪费人力物力,这才是我们值得思考的问题。”

“其实我们可以试一下在现使用的支承辊辊面不变的情况下,将辊子直径改为250mm,做成空心辊,这样就可以减轻辊子的重量了。”

“我们可以在棍子两侧各加工4个小孔做为出水孔,在辊子轴上钻200mm深度的进水孔,这样辊子和轴都能有效冷却。”

“我认为卡槽安装太浪费时间了,个人建议将现有的卡槽轴承座改为U型的安装方式,这样每次更换只需要安装挡板,就不需要整体拆除了。”……

“诸葛亮会”上的这些发言,有思考,有深度,有推敲,作为二冷室工作的主体人员,中包工各展其思,意犹未尽,不同的是观点和建议,相同的是围绕生产经营管理大家所付出的智慧与辛劳。最终经过协商,最有效的方案被确定,维修工也积极配合改造,支撑辊的寿命延长了,更换的时间缩短了,备件维修的费用减少了,最让大家伙开心的是人员劳动强度降低了,自己的安全也保障了。

据悉,为了提升设备性能、助力生产运行,炼钢厂已组织召开这样的“诸葛亮会”数余次,积极鼓励员工结合生产运行实际参与设备小技小改,修旧利废、节能降耗等多种形式的创新创效活动,广泛听取每位员工意见,确保全员、全面、全过程的技术改造,能努力破解生产管理过程中的困局,为炼钢提质增效共谋发展大计。(陕钢汉钢 高海旺 杨蕊)