方大九钢炼钢厂多举措提高钢坯定重合格率

10月份,方大九钢炼钢厂对钢坯定重合格率进行攻关,进一步提升了钢材成材率。

据了解,该厂连铸坯定重合格率直接决定下道工序轧钢的成材率,严重时甚至会导致冷剪后剩余短尺超长冲跑钢,影响生产。为解决生产难题,该厂连铸一车间组织开展提高钢坯定重合格率攻关活动。攻关组经过分析认为影响铸坯重量主要有以下三方面:一是结晶器磨损程度,直接影响铸坯断面;二是连铸机拉速,影响铸坯单位长度的重量;三是铸坯重量统计、反馈、调整的及时性。为此,攻关组对症下药,通过对结晶器工艺优化、实施标准化操作来稳定连铸机拉速,降低结晶器和拉速波动对铸坯重量的影响,操作工及时调整火切系统红坯切割长度,做到勤观察、勤加减,台下切割工尽量保证手割长度,严禁辊道存放多坯、顶坯现象,发现问题及时汇报,沟通处理。

通过采取以上措施,该厂1号、2号机定重合格率显著提高,轧钢钢材成材率也显著提高,攻关取得明显成效。


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