新天钢联合特钢炼钢厂降低铁耗效果显著
近日,《中国冶金报》了解到,在国际局势复杂多变、防疫形势依旧十分严峻、国内钢铁行业“控产能”“全力推动‘碳达峰’‘碳中和’战略目标”的大背景下,天津市新天钢联合特钢有限公司炼钢厂(下称联合特钢炼钢厂)以“提产降本”为中心,精益求精、奋力奔“最优”,各项生产指标不断攀升,2021年实现了2#转炉炉龄33980炉、1#转炉炉龄32919炉、1#连铸机拉速突破2.1m/min;同时,面对瞬息万变的钢铁市场形势,该厂紧紧围绕全年生产计划展开创新工作,在保证安全生产的同时,灵活调整生产工艺,采用低铁耗的生产模式,全年废钢使用量达到190万吨。
铁水单耗是制约炼钢产量的关键因素,提高废钢比,能有效降低铁耗,从而提升钢产量、增加效益。自2021年年初,该厂经过与其他企业对标、内部实地考察与缜密理论测算,在该厂厂长王连全的安排部署下,全面梳理原有技术设备能力,开展了“提高废钢比,降低铁耗”的技术攻关项目,以增加废钢使用量,明确了多点位加入“高附加值”废钢模式,不同工序制订有针对性的废钢类型使用方案,以提高其金属收得率,进一步提高单炉产量。
提高废钢比是系统工程,需多部门协同。该厂废钢作业区进一步优化外购废钢结构,确保了废钢的供应以及为废钢质量提供保障;调度室科学利用铁水物理热,根据铁水罐来罐量、铁包包况确定铁水罐中废钢加入量;炼钢作业区优化装入制度,提高转炉装准率,促进各工序间的衔接,转炉单炉装准率按照±1吨控制,从而促进连铸浇钢周期的稳定;精炼作业区加强钢水温度控制,适当降低钢水上限温度,保证连铸稳定生产;连铸作业区在厂部指导下,在提速的同时,助推“提高废钢比,降低铁耗”技术攻关项目的成功实施。
该厂在增加废钢使用量的同时严把质量关,生产过程全把控,“高标准、严要求”检验钢坯质量,在废钢比得到大幅度提高的同时,确保了产品质量,各项指标均稳定受控。在此期间,该厂的《提高180mm×460mm板坯表面质量》攻关项目,获得天津市质量攻关一等奖。
关键词: 天钢联合特钢