陕钢汉钢:小改造“焕发”大光芒
为进一步提高设备管理水平和作业率,降低员工劳动强度和备件成本。近期,陕钢汉钢轧钢厂棒线车间集思广益,积极开展“我为单位献计献策,提合理化建议”活动,进一步提高职工的工作积极性和工作热情。
小改造提高维修效率
棒线车间冷床移钢小车,原滚轮轴承安装方式为4颗螺栓紧固在移钢小车本体上,因该轴承为易损件,一旦滚轮轴承磨损或损坏需要更换时,要将移钢小车整体拆卸下线方能更换,而此项作业费时费力,且正常生产情况下停机时间较少,短时间内无法完成。
为提升作业效率,该车间钳工班长陈浩组织大家一同商议,解决这个难题。最终结合现场实际情况,尝试将移钢小车滚轮轴承改为剖分压装式,更换滚轮轴承时,只用将4颗压盖螺栓拆除,方可抽出滚轮轴承,并且在线下模拟多次均未出现异常。利用检修时间上线改造后,不仅良好解决了移钢小车滚轮轴承不易更换的问题,也提升了维修作业的效率。此次移钢小车横梁改造,为全年车间备件费用节约2.5万元,同步降低了维保人员劳动强度。
小改造 延长使用寿命
一直以来,由于初始设计因素,使得棒线车间加热炉底联箱支架无加油孔,而高温环境下如果润滑得不到保障,轴承便极易损坏,导致联箱支架受力异常,更严重将产生加热炉的安全运行问题。
为彻底解决这一重大隐患,棒线车间维修人员不断尝试新方法,在一次检修期间,车间钳工工长张金生将联箱支架轴承压盖拆卸后,进行钻孔试验并取得良好成效,使日常设备维护加油成为简单事。而此项改造后,能确保轴承润滑有效完好与联箱正常运行,降低了加热炉停机的风险,延长其使用寿命,预计,改造项目使全年可节约轴承、旋转接头等备件费用3万元左右,并同步减少维保人员劳动强度。
小改造 解决瓶颈问题
因二号棒线出炉第一个辊道位于炉门口,正常生产期间炉门打开后,高温烘烤下会使第一个辊道润滑和冷却失效,辊道轴承易处于抱死状态,从而造成加热炉出钢不畅,影响生产顺行。
此现象自投产至今一直存在,车间多次尝试,始终未得到彻底决绝,并且炉门口处于高温和煤气区域,作业时安全隐患较大。在技改思潮的推动下,该车间钳工陶佳设想,如果将出炉第一个辊道改装成悬臂辊,使轴承箱远离炉门口,高温影响的问题应该就可以得到解决。说干就干,但因悬臂辊道和出炉辊道结构与安装方式均不一样,随后陶佳在线下制作悬臂辊道底座,制作完成后利用停机时间安装上线,运行一个多月无异常,此瓶颈问题迎刃而解。改造后全年可节约出炉辊道等备件费用5万元,并减少维保人员劳动强度,减少作业风险。(轧钢厂 侯阳)