马钢2号高炉煤比刷新历史纪录
2021年12月份,中国宝武马钢炼铁总厂2号高炉煤比提升至168kg/t,创历史新高。这一不凡业绩的取得,为该总厂全年降本任务的顺利完成提供了有力保障。
2021年,在国家减少碳排放的宏观大背景下,对于高炉而言,持续降低燃料比、提升煤比成为长期课题,也是不容回避的难题。况且,2021年该总厂吨铁成本按公司计划要求要在2020年131元/吨铁实际降本的基础上再降38元/吨,降本压力的艰巨性和严峻性可想而知,取得这样的丰硕成果并非易事。
2021年以来,虽然经过多次专题攻关和多方式的调整与调节,2号高炉生产实际效果收效不佳:2021年1月~11月份,平均煤比为150kg/t,最高突破过155kg/t,虽已取得了巨大进步,但与对标高炉韶钢7号高炉167kg/t的煤比以及行业先进指标相比仍有巨大差距。在这样的情况下,该总厂不仅没有畏难情绪,反而斗志旺盛,迎难而上,不达目标不罢休。
首先,该总厂高炉一分厂从强化基础管理入手,总结既往生产技术操作经验,进一步梳理工序流程,细化高炉操作制度,明晰岗位工作界面,把生产任务、降本指标落实到作业区与班组,严格标准化作业,强化责任落实,激励职工眼睛向内,多想办法,苦练内功,全面提升2号高炉生产操作水平。
其次,该总厂在全厂范围内开展多层次、多角度、多形式的高炉技术研讨活动,集中智慧,打开思路,找准对策。一时间,该总厂、分厂、作业区积极召开各层级的技术研讨会、专题调研会、思路交流会等各种形式的探讨、调研活动,如火如荼,从而为2号高炉生产走出困境提供了正确的理念支持。
在此基础上,该总厂自我加压,围绕高炉原燃料、煤比等关键经济技术指标持续对标行业同类型高炉先进经验和做法,对影响制约高炉煤比突破提升的各个关键环节进行技术攻关。同时,该总厂改变原有的操作模式,确定“上稳下活”的炉况处理思路;坚持大风量、高动能和活化炉缸等方法持续改善炉况稳定性,上部制度持续摸索调整,开发出减小漏斗、稳定平台的上部制度调整方法。功夫不负有心人。2021年,2号高炉一直维持稳定顺行的良好状态,煤比虽与先进指标有差距,但是节节攀升。2021年12月初,2号高炉煤比突破160kg/t。此后,技术团队抓住炉况稳定顺行和外围保供良好的契机,继续提升煤比,12月中旬,煤比突破170kg/t,12月平均煤比达168kg/t。
此外,该总厂充分发挥炼铁智控中心“最强大脑”作用,积极推进智控炼铁智能化模型建设,快速导入高炉炉况诊断、高炉炉内冶炼数字化、高炉炉墙安全诊断、烧结加水智能控制、BTP智能终点控制、烧结生产诊断等智能模型,持续推进各项模型功能逐步与生产现场接轨发挥作用,增强现场适应性,提高与实际生产接轨率,为2号高炉生产持续优化指标提供了强劲的智慧支撑和能力保障。